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中铁十八局集团三公司大桥项目部深水桩施工难题破解了

2007-10-25 08:18| 发布者: mbampa| 查看: 127| 评论: 0

简介:日前,随着流水河4号墩与极速上涨的水位赛跑成功,以吊箱高出水位不足50公分的距离抢胜一筹。至此,中国铁建十八局集团三公司襄渝二线大桥项目部承建的流水河大桥4号、5号墩全部抢出水面,控制工期的咽喉项目彻底被攻 ...
日前,随着流水河4号墩与极速上涨的水位赛跑成功,以吊箱高出水位不足50公分的距离抢胜一筹。至此,中国铁建十八局集团三公司襄渝二线大桥项目部承建的流水河大桥4号、5号墩全部抢出水面,控制工期的咽喉项目彻底被攻克,为年底顺利架梁合拢扫除了障碍。

十八局集团三公司大桥项目部施工的襄渝铁路二线流水河、益家河两座深水桩大桥,是十八局集团公司管段内的咽喉控制工程,特别是流水河大桥4号墩,最深水深达到74米,相当于25层楼房高。深水桩施工受反季节水位影响极大,旱季蓄水水位抬高,雨季泄洪水位降低,两季水位落差达26米。施工难度之大、技术含量之高在三公司乃至全局都是前所未有的,在全国也属少见,被认为是“哥德巴赫猜想”式的技术难题。

如何在有限的退水期内,攻克深水桩施工技术难题,跑赢这场比赛,三公司襄渝二线大桥项目部自2006年10月份进点以来,打响了深水桩施工的“三大战役”,即搭设钢平台——深水桩基础——钢吊箱施工,成功破解了深水桩施工技术难题,取得了显著的成绩。

深水桩施工,河床底经多年冲积且处于山体自然坡面,河底覆盖层较薄,地质复杂,施工过程中随时可能出现护筒偏位、漏水等不良现象,项目部采用型钢焊接导向架控制方向,有效解决了钢护筒偏位问题;为稳定深水区钻孔平台,利用钢管桩定位,辅助支撑平台,确保平台稳定;为解决流水河5号墩岩面陡峭很难下护筒的难题,项目部技术攻关组果断决定将护筒也打成坡面,同时在截面上焊接铆固爪,使问题迎刃而解;灌桩时清渣是一个麻烦事,特别是流水河4号桩水深达74米,采用正循环冲击钻,掏渣筒不能彻底掏渣,于是改用自制清渣器,采用空压机将其软管伸入底部,反循环将渣吹出,不仅解决了清孔难的问题,还大大提高了钻孔进度。整个施工过程中,项目部结合施工实际,不断优化施工方案,将双壁钢吊箱优化为单壁吊箱,比原设计节约了300多吨钢材,达到创利增效的双赢效果。
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